F-1 (motor cohete)

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F-1

Motores F-1 en el escenario S-IC con el creador del cohete Saturno V, Wernher von Braun
Tipo de LRE
Combustible Queroseno RP-1
oxidante oxígeno líquido
cámaras de combustión una
País EE.UU
Uso
Tiempo de funcionamiento 1967 - 1973 _
Solicitud " Saturno V " (primera etapa, S-IC )
Desarrollo F-1A, F-1B
Producción
tiempo de creación 1959
Fabricante Rocketdyne

Características de peso y tamaño.
Peso 9 115 (seco - 8 353) kg
Altura 5,79 metros
Diámetro 3,76 metros
Características de funcionamiento
empuje Vacío: 790 tf (7,77  MN )
Ur. mar: 690 tf (6,77  MN )
Impulso específico

Nivel del mar: 263 s

Vacío: 304 s
Horas Laborales 165 segundos
Presión en la cámara de combustión 7 MPa
(69,1 atm )
Grado de expansión dieciséis
Relación oxidante/combustible 2.27
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El F-1 es un motor cohete de propulsante líquido (LRE) estadounidense desarrollado por Rocketdyne . Utilizado en el vehículo de lanzamiento Saturno V. Se utilizaron cinco motores F-1 en la primera etapa del Saturno V, S-IC . Para 2008 [1] fue el motor cohete de cámara única más potente en vuelo.

El motor utilizaba queroseno RP-1 como combustible y oxígeno líquido como oxidante .

Antes de la creación del motor de cohete de propulsante líquido RD-170 (740 tf de empuje) y del propulsor lateral de propulsor sólido del transbordador espacial, el motor de cohete F-1 era el motor de cohete volador más poderoso. . Para 2018, el motor de cohete de propulsor líquido de una sola cámara más potente jamás volado (el motor M-1 tenía más empuje y se probó en un banco pero nunca se usó).

Historial de creación

El F-1 fue desarrollado originalmente por Rocketdyne en respuesta a una solicitud de la USAF de 1955 para poder construir un motor de cohete muy grande. El resultado final de esta solicitud fueron dos motores diferentes, el E-1 y el F-1 más grande. El motor E-1, aunque se disparó con éxito en el banco de pruebas, se reconoció rápidamente como una opción tecnológicamente sin salida y se canceló a favor del F-1 más grande y potente. Posteriormente, la Fuerza Aérea de EE. UU. Detuvo el desarrollo adicional del F-1 debido a la falta de aplicaciones para un motor tan grande. Sin embargo, la NASA , creada durante este período de tiempo, apreció los beneficios que podría traer un motor de tal potencia, y firmó un contrato con Rocketdyne para completar su desarrollo. Las pruebas de las unidades F-1 comenzaron en 1957. La primera prueba de fuego de un F-1 experimental completamente ensamblado se realizó en marzo de 1959 [2] .

Siete años de desarrollo y pruebas de los motores F-1 revelaron serios problemas con la inestabilidad de la combustión, lo que a veces condujo a accidentes catastróficos. El trabajo para solucionar este problema fue inicialmente lento, ya que aparecía de forma intermitente e impredecible. El desarrollo del motor tomó varios años, durante los cuales se llevaron a cabo 1332 pruebas de cámara de combustión de tamaño completo con 108 opciones de cabeza de inyector y más de 800 pruebas de elementos. El costo total de la obra superó los $4 mil millones. El refinamiento se llevó a cabo en las siguientes áreas: aumento de las pérdidas acústicas en la cámara de combustión mediante la introducción de deflectores enfriados e instalación de absorbentes acústicos; disminuir las propiedades amplificadoras de la zona de combustión al deteriorar la calidad de la atomización; estirar la zona de combustión a lo largo de la cámara de combustión; reduciendo el consumo de combustible para la cortina de aire [3] [4] .

Finalmente, los ingenieros desarrollaron una técnica para detonar pequeñas cargas explosivas (a las que llamaron "bombas") ubicadas fuera de la cámara de combustión en toberas tangenciales durante las pruebas de fuego. Este método permitió determinar la respuesta de la cámara a un salto de presión. Los diseñadores pudieron experimentar rápidamente con diferentes cabezales de boquilla para encontrar la opción más sostenible. Trabajaron en estos problemas desde 1962 hasta 1965 [5] [6] . En el diseño final, la combustión en el motor era tan estable que podía extinguir de forma independiente una inestabilidad inducida artificialmente en una décima de segundo.

Sobre el papel de George Miller en el programa de pruebas de confiabilidad en tierra [7]Una característica de las pruebas previas al vuelo de los sistemas de misiles Saturn-5 fue la minuciosidad sin precedentes para garantizar la alta confiabilidad requerida del sistema de misiles. Uno de los jefes de la Dirección de Vuelo Tripulado de la NASA, George Edwin Miller , responsable de la confiabilidad del sistema del cohete, se basó en las pruebas del motor del cohete en el banco de tierra <...> A principios de la década de 1960, se creó una base de banco única en el Centro Espacial Marshall . Incluía un puesto de tiro para probar motores F-1 y varios puestos para pruebas de fuego prevuelo de la primera, segunda y tercera etapa del vehículo de lanzamiento (LV) Saturn-5, así como puestos para pruebas estáticas y dinámicas del LV en estado suspendido . El tiempo total de funcionamiento de los motores F-1 fue de más de 18.000 s. En la fase final de las pruebas, el motor se encendió 20 veces sin sacarlo del stand, mientras que su tiempo de funcionamiento fue de 2.250 s.

Se proporcionó un control de tres etapas de la idoneidad de los motores para el vuelo: dos pruebas de fuego de control de cada instancia de motor antes de la instalación en una etapa de cohete, una tercera prueba de fuego como parte de una etapa. Tal técnica para monitorear la confiabilidad de los motores requería mucho tiempo y era económicamente costosa, pero su aplicación valió la pena con el funcionamiento sin problemas de los motores durante todo el programa Lunar [8] .

Desarrollo del propulsor F-1B

Como parte del programa Space Launch System , la NASA realizó una competencia para el desarrollo de propulsores laterales con el objetivo de elegir un ganador para fines de 2015. En 2012, Pratt & Whitney Rocketdyne propuso usar un refuerzo líquido con una nueva versión del F-1. [9]

En 2013, los ingenieros de la NASA decidieron mirar a la generación anterior de ingenieros que construyeron el F-1. Como parte del programa de desarrollo de portaaviones pesados ​​SLS , se probó el generador de gas del motor F-1. [10] La prueba se realizó gracias a los jóvenes ingenieros del Centro Espacial Marshall que desmantelaron y escanearon en 3D un motor, con el número F-6090 , planeado para su uso en la misión cancelada Apolo 19 . De acuerdo con los planos recibidos, se ensamblaron nuevas piezas para el generador de gas a partir del motor con el número F-6049 , que fue probado. [11] .

Pratt & Whitney , Aerojet Rocketdyne y Dynetics participaron en la prueba y, como parte de la competencia por propulsores, propusieron un desarrollo llamado Pyrios para reemplazar los propulsores de cinco segmentos de estado sólido del transbordador espacial MTKK planeados para su uso en las primeras versiones del Sistema de lanzamiento espacial. Se planea que Pyrios sea un propulsor líquido con dos motores F-1B y, si se instala en el SLS Block II, el propulsor podría enviar 150 toneladas a una órbita de referencia baja . [12] .

Construcción

La parte principal del motor era la cámara de combustión, en la que se mezclaban y quemaban el combustible y el oxidante, creando empuje. Una cámara abovedada en la parte superior del motor servía como conducto de distribución que suministraba oxígeno líquido a los inyectores y también servía como soporte para un cardán que transmitía la fuerza al cuerpo del cohete. Debajo de esta cúpula se encontraban los inyectores, a través de los cuales se dirigía el combustible y el comburente directamente a la cámara de combustión, fueron diseñados de tal manera que aseguraran una buena mezcla y combustión de los componentes. El combustible se suministró a la cabeza de la boquilla desde una tubería de distribución separada; parte del combustible se conducía a través de 178 conductos dispuestos a lo largo de toda la cámara de combustión, que ocupaban casi toda la mitad superior de la tobera , y regresaban enfriando la cámara [13] [14] .

Los gases de escape del gasificador se usaron para hacer girar una turbina que impulsaba bombas separadas de combustible y oxidante que alimentaban los sistemas de la cámara de combustión. El generador de gas hizo girar la turbina a una velocidad de 5.500 rpm, dando una potencia de 55.000 caballos de fuerza (41 MW). La bomba de combustible bombeaba 58.564 litros de queroseno RP-1 por minuto, mientras que la bomba oxidante bombeaba 93.920 litros de oxígeno líquido por minuto. En cuanto a las condiciones de funcionamiento, la turbobomba era capaz de soportar un rango de temperatura de 800 °C (1500 °F) de temperatura del gas del generador de gas a -180 °C (-300 °F) de temperatura del oxígeno líquido. El combustible también se utilizó para enfriar los cojinetes de la turbina y, junto con el aditivo RB0140-006 ( dialquilditiofosfato de zinc ), para lubricar los engranajes de la turbobomba [15] .

Debajo de la cámara de combustión había una tobera de tobera , que ocupaba aproximadamente la mitad de la longitud del motor. Este accesorio aumentó la relación de expansión del motor de 10:1 a 16:1. El escape del generador de gas de la turbobomba fue conducido a la boquilla por una gran tubería convergente; este gas relativamente frío formó una capa que protegió la boquilla de los gases de escape calientes (3200 °C) de la cámara de combustión. [dieciséis]

El F-1 quemó 1.789 kg (3.945 lb) de oxígeno líquido y 788 kg (1.738 lb) de queroseno RP-1 cada segundo de funcionamiento, produciendo 6,7 MN ( 1.500.000 lbf ) de empuje. Esto es igual al caudal de 1.565 litros (413,5 gal EE.UU. ) de oxígeno líquido y 976 litros (257,9 gal EE.UU.) de queroseno por segundo. Durante sus dos minutos y medio de operación, cinco motores F-1 elevaron el propulsor Saturn V a una altitud de 68 km, dándole una velocidad de 2,76 km/s (9920 km/h). El flujo de fluido combinado de los cinco motores F-1 en el Saturno V fue de 12 710 litros (3357 galones estadounidenses) por segundo, lo que podría vaciar una piscina de 110 000 litros (30 000 galones estadounidenses) en 8,9 segundos [16] . Un motor F-1 tenía más empuje (690 toneladas) que los tres motores principales del transbordador ( SSME ) combinados. [17] El empuje de un F-1 es aproximadamente igual al empuje de todo el sistema de propulsión de la primera etapa de 9 motores del moderno cohete Falcon 9 con una eficiencia ligeramente inferior: Merlin 1D + 282 impulso específico a una presión en la cámara de 97 atm. contra 265 s a 69 atm. en F-1.

El académico Boris Katorgin valoró mucho el grado de perfección técnica del F-1 [18] .

Documentación de diseño

El archivo de documentación de diseño para el motor F-1 (12 volúmenes con un volumen total de más de 3800 páginas) está disponible gratuitamente [19] .

Motores de elevación desde el fondo del océano

En marzo de 2012, el empresario estadounidense Jeff Bezos anunció que un grupo de arqueólogos submarinos financiado por él había descubierto restos de motores F-1 mediante sonar en el fondo del Océano Atlántico , a una profundidad de unos 4300 metros [20] [21] .

En mayo de 2017, algunos de los artefactos descubiertos se exhibieron en el Museo de Aviación de Seattle [22] .

Hechos

Véase también

Notas

  1. W. David Woods, How Apollo Flew to the Moon , Springer, 2008, ISBN 978-0-387-71675-6 , p. 19
  2. Ellison, Renea & Moser, Marlow, Combustion Instability Analysis and the Effects of Drop Size on Acoustic Driving Rocket Flow , Huntsville, Alabama: Propulsion Research Center, University of Alabama in Huntsville , < http://reap.uah.edu/publications /Ellison.pdf > . Consultado el 25 de diciembre de 2008. Archivado el 7 de septiembre de 2006 en Wayback Machine . 
  3. Bazarov V. G., Yang V. Análisis comparativo de métodos para suprimir la inestabilidad de alta frecuencia en las cámaras de combustión de motores de queroseno-oxígeno en pleno vuelo en EE. UU. y Rusia  // Resúmenes de conferencias académicas sobre astronáutica en memoria de S. P. Korolev. - 2013. - S. 57 . Archivado desde el original el 19 de junio de 2019.
  4. Bilstein, 1980 .
  5. EL INYECTOR Y LA INESTABILIDAD DE LA COMBUSTIÓN Archivado el 11 de agosto de 2020 en Wayback Machine . SP-4206 Etapas a Saturno, NASA. "... involucró el uso de pequeñas bombas para alterar el patrón de escape de empuje para medir la capacidad del motor para recuperarse de la perturbación".
  6. Andréi Borisov . A cada uno lo suyo , Lenta.ru  (5 de febrero de 2018). Archivado desde el original el 5 de febrero de 2018. Consultado el 5 de febrero de 2018  . "... Rocketdyne (hoy parte de Aerojet Rocketdyne) comenzó a trabajar en el F-1 de una sola cámara por orden de la Fuerza Aérea de los EE. UU. En 1955, como resultado de lo cual las primeras pruebas de fuego del motor tuvo lugar ya en 1959. Inicialmente, se observó una violación del régimen de combustión estable en la cámara de combustión del motor, que en 1961 se resolvió con éxito.
  7. Rakhmanin, 2013 , pág. 38.
  8. Rakhmanin, 2013 , pág. 38-39.
  9. Vuelo espacial ahora | noticias de última hora | Las compañías de cohetes esperan reutilizar los motores Saturn 5 . vuelo espacial ahora.com. Consultado el 6 de abril de 2017. Archivado desde el original el 4 de marzo de 2016.
  10. NASA - Los ingenieros de la NASA resucitan y prueban el poderoso generador de gas del motor F-1 . Fecha de acceso: 22 de enero de 2013. Archivado desde el original el 2 de febrero de 2013.
  11. Cómo la NASA devolvió la vida al monstruoso motor "cohete lunar" F-1  (inglés) , Ars Technica . Archivado desde el original el 6 de abril de 2017. Consultado el 5 de abril de 2017.
  12. Dynetics y PWR con el objetivo de liquidar la competencia de refuerzo SLS con potencia F-1 | NASASpaceFlight.com._  _ _ www.nasaspaceflight.com Consultado el 6 de abril de 2017. Archivado desde el original el 27 de septiembre de 2013.
  13. Mike Jetzer. Cámara de empuje F-1  (inglés) . heroicrelics.org . Consultado el 25 de agosto de 2019. Archivado desde el original el 25 de agosto de 2019.
  14. Gahun G. G., 1989 .
  15. Copia archivada (enlace no disponible) . Consultado el 9 de julio de 2014. Archivado desde el original el 14 de julio de 2014. 
  16. 1 2 Saturn V News Reference: F-1 Engine Fact Sheet , Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, diciembre de 1968, p. 3-3,3-4 , < http://history.msfc.nasa.gov/saturn_apollo/documents/F-1_Engine.pdf > . Consultado el 1 de junio de 2008. Archivado el 13 de abril de 2016 en Wayback Machine . 
  17. Manual de referencia de noticias de NSTS 1988 , NASA , < http://science.ksc.nasa.gov/shuttle/technology/sts-newsref/sts_overview.html#sts_overview > . Consultado el 3 de julio de 2008. Archivado el 30 de noviembre de 2019 en Wayback Machine . 
  18. Shatalova N. Lo más importante son las ventajas competitivas  // Expir. - 2016. - 26 de mayo. Archivado desde el original el 10 de agosto de 2019. . “Debo decir que tenían su propio, para ese momento magnífico, motor cohete F1 de oxígeno líquido con queroseno. Fue utilizado en el vehículo de lanzamiento Saturno V para el programa lunar Apolo.
  19. Manuales de Rocketdyne F-1 de North American Aviation - División Rocketdyne. Archivo.org . 17 de julio de 2022.
  20. ↑ ¿ Motores del Apolo 11 encontrados en el Atlántico  (ruso)  ? . Lenta.ru (30 de marzo de 2012). Consultado el 30 de marzo de 2012. Archivado desde el original el 30 de marzo de 2012.
  21. ↑ Bezos , Recuperación del motor Jeff F-1 . Expediciones de Bezos (28 de marzo de 2012). Fecha de acceso: 30 de marzo de 2012. Archivado desde el original el 21 de junio de 2012. 
  22. David G. Concannon Archivado el 4 de agosto de 2019 en Wayback Machine . Reliquias de Apolo. El diario de los exploradores.

Literatura

Enlaces