Mercurio-Redstone-BD

La versión actual de la página aún no ha sido revisada por colaboradores experimentados y puede diferir significativamente de la versión revisada el 13 de septiembre de 2020; las comprobaciones requieren 3 ediciones .
Mercurio-Redstone-BD
Emblema
Información general
País
Organización NASA
Datos de vuelo del barco
nombre del barco Mercurio
vehículo de lanzamiento Redstone-MRLV
plataforma de lanzamiento Base de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral , LC-5
lanzar 24 de marzo de 1961
17:30:00 UTC
Entrando en órbita Suborbital
desembarco de barcos 24 de marzo de 1961
17:38:23 UTC
Duracion del vuelo 8 min 23 seg
Distancia viajada 494,0 kilometros
Apogeo 183,0 kilometros
Pequeño Joe-5AMercurio-Atlas-3
 Archivos multimedia en Wikimedia Commons

Mercury-Redstone-BD (Booster Development, “desarrollo de aceleradores”) es un vuelo suborbital no tripulado en el vehículo de lanzamiento estadounidense Redstone bajo el programa Mercury . El lanzamiento se dio el 24 de marzo de 1961 desde Cabo Cañaveral , Florida . La misión utilizó una nave espacial Mercury simulada y un cohete MRLV-5 Redstone. NSSDC ID - Mercurio Redstone BD [1] .

Después de los problemas que surgieron durante el vuelo del MR-2 con un chimpancé llamado Ham a bordo, se hizo evidente que se necesitaba una mayor modernización de la nave y el cohete, y solo entonces se les podría confiar un astronauta .

Wernher von Braun agregó un Mercury-Redstone-BD al programa de lanzamiento entre los vuelos MP-2 y MP-3.

La razón de la sobreaceleración anterior del Redstone fue una servoválvula que no regulaba correctamente el flujo de peróxido de hidrógeno al generador de vapor. Esto a su vez sobrecalentó las bombas de combustible. El regulador de empuje y el integrador de velocidad se cambiaron en el MP-BD, así como en los cohetes Mercury-Redstone posteriores, para que no vuelvan a exceder el límite de velocidad.

Otro problema encontrado en vuelos previos de Mercury-Redstone fueron las oscilaciones armónicas causadas por el estrés aerodinámico en la parte superior del Redstone alargado. Para resolver este problema, se agregaron cuatro refuerzos a la sección de lastre y 95 kg de aislamiento a la pared interior de la parte superior del compartimiento del sensor del cohete Mercury-Redstone.

La misión utilizó una nave espacial Mercury simulada con un sistema de escape inerte. La nave espacial tampoco tenía un paquete pirotécnico de cohetes.

La misión MP-BD duró 8 minutos y 23 segundos. El barco alcanzó un apogeo de 183 km y un alcance de 494 km. La velocidad máxima fue de 8245 km/h . La nave espacial experimentó una sobrecarga de 11  g (108 m/s²). Los planes no incluían la separación del cohete Redstone y la nave espacial simulada Mercury, y volaron juntos 494 km antes de aterrizar, excepto los últimos 8 km. Cayeron en el Océano Atlántico , rompiéndose en vuelo.

El MR-BD tuvo mucho éxito y precedió al vuelo de Alan Shepard a bordo del MR-3 .


Notas

  1. NASA - NSSDC - Nave espacial - Detalles . Consultado el 24 de agosto de 2012. Archivado desde el original el 20 de octubre de 2012.